随着医药工业的发展,制药废水已逐渐成为重要的污染源之一,化学制药的生产过程,有原料药生产和药物制剂生产组成。通过化学合成工艺和药用植物中分离提纯得到原料药,生产过程具有的特点是:生产流程长、工艺复杂;原辅材料种类多,生产过程的中间体及产品质量标准高,对原料和中间体严格控制质量,物料净收率较低,副产品多,三废多。化学制药企业在工业生产中产生的废水是我国污染最严重、最难处理的工业废水之一,具有有机物及无机盐含量高,BOD5和CODcr 比值低且波动大,可生化性很差,间歇排放,水量波动大等特点。公司污水站升级改造项目整个处理系统按1000m3/d设计,在充分利用原有设施的基础上,进行先进工艺的设计和系统平面的合理布局。
公司污水站升级改造项目计划于7月15日早7点启动施工仪式,环保设施入场,人员到位,7月16日开始动工。首先进行做护臂,对周边厂房的安全牢固进行保障。本项目投资总额预计1000万元,项目改造认真贯彻“全面规划、合理布局、综合利用、化害为利、保护环境、安全节能、技术先进、造福民众”的基本方针,从全局出发,根据工程规模、环境效益和社会效益,通过全面论证,做到实实在在的保护环境、安全适用。
东院改造工程由环保公司编制污水处理方案,其中新泰基污水站已经建成,稍做改动即可调试运行。制剂车间按照COD 2000mg/L,无盐,原料车间按照COD10000mg/L,4000mg/L盐,新建车间低浓水按照COD 8000mg/L,盐12000mg/L预估,高盐废水除盐后水质暂无法预估。东院污水站的改造中的预处理需要参考高盐废水除盐后的水质,既然现在无法预估,可以将这股废水的物化预处理装置剔除在外,待有水样后再次设计物化预处理装置,本次设计只预留场地,生化池的设计要包含这股废水的水量。污水处理量的设计应包含处理工艺、造价、占地面积、运行成本、以及相关收集池容积等。
本项目工艺流程为污水经提升泵提升进入PH调节箱,将污水PH调节至 3-4 左右,自流进入铁碳微电解反应器,通过铁碳填料与污水的反应改变废水中许多有机物的结构和特性,使有机物发生断链、开环。铁碳微电解出水自流进入芬顿催化氧化反应器,催化氧化Fenton反应在有 毒有机污染物处理中有较好的降解效率及较大的应用范围,在经过一系列复杂的 化学氧化反应后进一步去除污水中有机物。芬顿出水后调节PH至碱性,投加絮凝剂进行固液分离,分离出水在进入装置进一步去除废水中微小悬浮物及不 溶性污染物后进入水解酸化池。
新任务赋予新使命,新征程展现新作为,东院改造工程的顺利实施,标志着我公司的环保事业又向前推进了一大步,在公司范围内营造了较好的环境保护氛围,保证了公司环保工作的有效推行,完善了公司环保的管理体系,为深入打好环保事业攻坚战,建设美丽未来做出新的更大贡献。
安环部 王欣